新闻中心   news
    无分类
联系我们   Contact
你的位置:首页 > 新闻中心

气柜改造的必要性

2015/9/6 11:45:19      点击: 文章来源:www.jshhcc.com
      利用现有气柜基础实施气柜改造,改进炉体结构设计,完善焦炉配套设施,使 7.63 米焦炉对煤种的适应性更强,充分利用当地煤资源优势,降低生产成本。发挥 7.63 米大型焦炉的优势和先进性,提高产品产量,改善煤气成分,提高焦油质量和化产品产率,改善操作环境,消除安全隐患,有利于节能减排和环境保护。
      自 2006 年 6 月 26 日 2#焦炉投产以来,面对工艺不稳定、二手设备故障多等诸多难题与挑战,国际焦化公司先后完成技改攻关 143 项,装置稳定运行能力和生产负荷不断提升。诸如 2008 年投资 3000 万元针对煤气净化的技改工程,解决了长期困扰甲醇气体质量差的问题,大大提高甲醇的运行周期;通过攻关实现了气柜煤塔自动装煤;2010 年通过对初冷器增加喷头,用循环氨水代替原介质增加喷洒量解决了初冷器阻力大的的问题,从根本上解决了鼓风机偏流问题;投资 200 多万元对拦焦除尘地面站进行了技改,消除了原德国装置不安全的隐患2009 年实现了正常运转。投资700 多万元对化产两套克劳斯炉进行了攻关,2009 年下半年实现了其正常运转,酸性气全部回收,解决了环境污染及设备腐蚀问题。经过近五年的生产运行,虽然我们解决了一批制约生产的“卡脖子”问题,装置稳定运行能力有了大幅提升。但是,气柜顶空间温度高、氮气含量高,焦炭和化产品产率低等关键指标始终未有明显改善,焦炉运行日益艰难,生产运行有进一步恶化的趋势。突出表现为焦炉炉体损伤严重、护炉铁件更换频繁、炉门难摘难挂、炼焦生产艰难维持、炉顶空间稳定居高不下、产品产量提升异常困难、后续工序运行艰难等。必须下决心从源头治理,彻底消除 7.63 米焦炉结构和原料配煤不适应带来的制约因素,扭转生产和经营被动局面,实现国际焦化公司可持续发展。